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能量優化為大化肥再造優勢


農資網 2009年7月27日 10:39 來源:中國化工報 【

7月26日,山東兗礦魯南化肥尿素Ⅱ系統能量優化改造項目試車成功并穩定運行10天。這套上世紀50~60年代引進國外技術建設的老裝置,經過工藝優化設計改造后,不僅年產能將由17萬噸提高到30萬噸,而且噸尿素蒸汽消耗降低580千克,氨耗降低16.5千克,預計年節約成本1000余萬元,經濟效益十分可觀。


這套尿素裝置在氨耗、能耗大幅度降低的同時,“三廢”排放還將大幅減少,廢氣中二氧化碳和氨的排放量顯著降低,各項指標均處于國內領先水平。在正常生產情況下,裝置產生的少量廢水經解吸水解裝置及凈化水廠處理后可回收利用,實現廢水零排放。


目前,魯南化肥廠正不斷優化系統運行,對指標數據進行檢驗校對,以確保日產尿素2400噸的目標盡快實現。


“十一五” 期間,山東省政府和兗礦魯南化肥廠簽訂了節能7.99萬噸標準煤的目標責任書。但長期以來,魯化尿素Ⅱ系統一直采用的是水溶液全循環尿素生產工藝,該工藝是我國上世紀50~60年代引進的國外技術,整套裝置存在著合成轉化率低、能量消耗偏高、熱利用率低等一系列問題,這套生產系統在市場競爭中已無優勢可言。若不及時采用新工藝、新技術對原尿素裝置進行改造,對于以煤為主要原料從事化工生產的魯南化肥廠而言,要完成節能減排目標是根本不可能的。


在這一緊迫形勢下,魯南化肥廠尿素Ⅱ系統能量優化改造項目被提上日程。該項目經國家發改委批準,由魯南化肥廠自主設計、建設、安裝和試車。項目總投資近6000萬元,于2007年11月開始建設。該項目參照瑞士HEC(高效組合法)尿素裝置改造工藝和我國雙高壓尿素改造技術進行優化設計,其工藝技術克服了傳統尿素生產合成轉化率低、熱能利用不合理、動力消耗高等缺陷,在項目實施過程中,形成了一套具有自主知識產權的專利技術。

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