“小氮肥企業通過改造造氣爐,降低原料煤單耗,可抵消產品價格下降和原料價格上漲給生產經營帶來的負面影響,幫助企業走出困境。”江蘇恒盛化肥有限公司副總經理曹廣安深有體會地告訴記者。記者日前在恒盛化肥公司看到,通過造氣爐改造,該公司的合成氨原料煤單耗已由原先的1250千克下降到現在的1150千克以下。如果按其年產合成氨35萬噸計算,則可節約原料煤3.5萬噸/年,帶來4200萬元的經濟效益。
目前國內小氮肥企業正面臨著難以抵御的兩大困難:一是國家實施的加征100%特別關稅,二是原料煤價格持續攀高。據曹廣安介紹,他們把走出困境的突破口選在了原料煤的降耗上,采取的具體措施就是改造造氣爐。
在恒盛化肥公司,記者采訪了技改工程負責人靳希宏。他說:“小氮肥的造氣工序,在設備上沒有統一模式,各企業只能各自取舍,因地制宜。”恒盛化肥技改項目在工藝設計和設備選型上重點考慮了以下四方面:一是造氣爐體高徑比與風機的風壓風量相匹配;二是爐壁通風量要與爐內物料高度相匹配;三是爐壁與碎渣條之間的高度相匹配;四是蒸汽系統進汽口、進汽量定位的匹配。
靳希宏進一步介紹,多年來主體設備造氣爐的直徑不斷變化,但底盤結構始終沒有變化,如再繼續擴大則不利于爐體平穩運行。所以,在總結以往經驗教訓的基礎上,公司結合使用塊煤的實際情況,最終選擇了爐徑2.8米的加壓錐型夾套。它的優點是在發氣量提高的情況下,產生的高壓蒸汽大量減少,且可直接供變換使用,相應的熱損失大為減少。同時,他們還配套增設了脫碳放空氣的回收裝置,采用當前先進的變壓吸附工藝回收氫氣并用于合成氨生產。
但小氮肥企業在技改過程中也面臨著一些自己解決不了的技術難題。據靳希宏介紹,造氣爐的擴容性負荷加快了底盤的老化程度,使底盤運行周期縮短,維修費用加大。因此,他代表相關企業向設備制造廠家呼吁:對于造氣爐的底盤荷載與潤滑問題,希望廠家積極給予協作配合,使其運行周期延長到一年以上。
編后:政策和市場是企業難以改變的,但企業可以在內部做文章,通過技改挖潛增效無疑是較為現實的出路。小氮肥節能增效的途徑不只一條,恒盛化肥實施的造氣爐改造只是其中的一種,企業可根據自己的實際狀況,因地制宜實施技改。
在這篇報道中,恒盛化肥僅憑企業自身的技術力量就成功實施了技改。而在實際操作中,有的企業可能會遇到一些自己解決不了的技術難題,這時可以求助于高校、科研單位和相關行業,合力突圍。在文中提到的關于造氣爐的底盤荷載與潤滑問題,希望相關設備制造廠家能給予足夠關注,這或許也是設備制造企業的新商機。
面對困難,是坐以待斃,還是積極探索生存之道?恒盛化肥面對困境采取的這種積極突圍的態度值得其他企業效仿。