2014年,我國氯化銨市場出現了前所未有的嚴重困難,而筆者認為,今年國內氯化銨面臨的形勢是喜中有憂。但無論如何,開辟氯化銨使用新市場都應是當務之急。
2015年,從海關傳出了利好消息:從2015年1月1日起,尿素出口關稅全年從量計征,氮磷二元復合肥全年實行5%的出口關稅。這會刺激和促進尿素、二元復合肥出口量的增加。尿素出口增加,無疑將緩解國內市場競爭的激烈程度,同時尿素價格的逐步趨穩和提高,也會對氯化銨價格有一個拉動作用;而二元復合肥出口量的增加,相當于間接出口氯化銨,抵消了氯化銨增產因素的影響,也可以減緩氯化銨行業內部的競量競價。與此同時,湖北雙環有60萬噸聯堿改為井下循環制堿,一定程度上減少了氯化銨產量。
但喜中也有憂。憂的是目前對氯化銨影響較大、較直接的硫基復合肥、硝基復合肥替代氯基復合肥的趨勢沒有減輕的跡象,并有加重之勢。2014年環保部、國家質檢總局公布了《鍋爐大氣污染物排放標準》,該標準的執行會產生大量硫酸銨和硝酸銨,并生產大量的硫基、硝基復合肥,繼續擠占氯基復合肥市場。另外,近期農業部也明確提出到2020年要實現農藥、化肥用量零增長目標。
這些不利因素都應引起國內聯堿企業的高度重視,開辟氯化銨使用新市場應是今年工作的重中之重。
首先,擴大氯化銨出口,是減輕國內市場壓力的最直接且有效的措施。企業要想大幅度增加氯化銨出口,必須到消費國深入宣傳,在當地開展試驗并進行人員培訓。但這項工作既需要時間,也需要大量資金的投入,必須集全體聯堿廠之合力才能完成,特別是大型企業要起帶頭和引領作用,要有長期戰略眼光。
其次,積極開展氯化銨造粒直接施肥。將氯化銨造粒后直接施肥,既解決了施肥的不方便,又為氯化銨開辟了一條新路。目前浙江臺州澤國化機、江蘇常州大江干燥廠都有成熟的氯化銨造粒機。如各聯堿廠將氯化銨造粒直接施肥的數量達到各自產量的20%左右,就可基本解決氯化銨產大于銷的問題。但造粒只是第一步,還存在到農村宣傳、試驗、推廣等諸多問題,關鍵企業應當從造粒開始先做起來,之后再逐一解決各環節存在的問題,這樣,氯化銨產大于銷的格局將就會逐步得到緩解。
此外,有條件的聯堿廠可調研改井下循環制堿。前提條件是聯堿廠要有自己的鹽礦,并且是鹽硝伴生的鹽礦。井下循環制堿就是井上采用傳統氨堿工藝,原料用飽和鹵水,廢渣和廢液全部注入井下。這樣既降低了原料成本,又可減少氯化銨的產生,從而徹底解決氯化銨問題。