磷肥生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量對人的呼吸道等有明顯刺激作用的有害氣體——SiF4(四氟化硅)氣體。為確保磷肥尾氣達(dá)標(biāo)排放,云硫集團(tuán)化工廠早在2009年就對磷肥車間尾氣裝置進(jìn)行了技術(shù)改造。
改造后,磷肥車間尾氣吸收工段操作環(huán)境得到了極大的改善。但是由于氟水量較大,長期浸泡造成沉降池部分耐酸磚被腐蝕,出現(xiàn)小范圍地面開裂現(xiàn)象。同時,有部分未溶解的SiF4氣體從池中逸出,影響沉降池周邊環(huán)境。
為解決上述問題,磷肥車間于2012年下半年成立技術(shù)攻關(guān)小組進(jìn)行攻關(guān),攻關(guān)小組提出并組織實(shí)施了如下技改方案:廢除原先使用的2個殘舊沉降池,采用槽罐密封一體化的方法,直接將吸收后的氟水排入噴杯塔內(nèi),由噴杯塔代替沉降池對氟水進(jìn)行沉降,再在噴杯塔原泵出口接出管道直接向磷肥裝置氟水管輸送。同時,將清水(或者低濃度稀酸)直接加進(jìn)湍球塔,通過湍球塔與噴杯塔之間的連通管道來維持兩塔內(nèi)氟水濃度及液位,保證尾氣吸收裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
經(jīng)過半年的實(shí)際生產(chǎn)考驗(yàn),這項(xiàng)小改造取得了明顯的效果:一是減少了沉降池周邊的氟氣,改善了職工操作環(huán)境;二是減少了職工放氟水、補(bǔ)充清水的工作時間;三是減少了廢水泵的使用,每年可為車間減少電耗和維修成本近2萬元。