今年以來,隨著能源及原材料價格的上漲,化肥市場競爭日趨激烈,小氮肥企業(yè)遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。但河北辛集化工集團(tuán)化肥有限公司卻通過抓成本目標(biāo)管理,連續(xù)兩年利潤超過2000萬元。那么,這個在同行眼里身單力薄且非常大眾化的小氮肥企業(yè)的成功之道是什么呢?
開罰單搞攻關(guān)降低消耗
2007年11月底至2008年1月,由于煤炭供應(yīng)緊張,加上對技改搬遷的造氣爐技術(shù)指標(biāo)把握不夠等原因,辛化化肥公司的設(shè)備故障率明顯增加,消耗指標(biāo)直線上升,月度利潤下降2/3。2月18日,辛化化肥公司廠務(wù)公開欄里貼出了2008年的第一張罰單,涉及人員52名,累計(jì)罰款金額達(dá)10436元。
為降低煙煤消耗,2008年的大年三十,辛化化肥公司組織員工進(jìn)行造氣放空氣回收網(wǎng)絡(luò)配風(fēng)調(diào)試,整個鍋爐爐膛溫度平均上升了40℃,產(chǎn)汽量大幅增加;大年初一,公司進(jìn)行了勞動紀(jì)律和安全生產(chǎn)綜合大檢查,消除麻痹大意思想;大年初二,又分別召開中層以上管理人員會和公司班子會,圍繞減負(fù)、創(chuàng)收、增效進(jìn)行具體的工作安排;大年初三,為提高該網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)汽能力,保持最佳狀態(tài),組織相關(guān)人員對該網(wǎng)絡(luò)吹灰裝置進(jìn)行技改,使煙煤消耗由40噸降至18噸以下,僅此一項(xiàng),每月可降低成本30萬~40萬元。
同樣在2月份,在員工的共同努力下,生產(chǎn)被動局面全面扭轉(zhuǎn)。與1月份相比,2月份噸氨煙煤消耗下降35%,白煤消耗下降10%,噸氨成本下降8%,僅兩煤消耗下降及成本下降創(chuàng)收就達(dá)65萬元,實(shí)現(xiàn)效益提高125%。
合成氨擴(kuò)能靠修舊利廢
近年來,辛化化肥公司一直在進(jìn)行合成氨的技改擴(kuò)能,使合成氨產(chǎn)量從2000年的1.5萬噸增長到2007年的4萬噸。在多年的合成氨技改擴(kuò)能過程中,該公司始終遵循這樣一個原則:在確保質(zhì)量、手續(xù)齊全的前提下,能自做的不購進(jìn),能買舊的不買新的,堅(jiān)持低價購進(jìn)舊設(shè)備與自行加工相結(jié)合,加快原有設(shè)備的更新改造,在購置設(shè)備及修舊利廢中降低成本、節(jié)約資金。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自2000年至今,在合成氨重大技改擴(kuò)能過程中,辛化化肥公司自己制作設(shè)備310件套,加上積極購進(jìn)舊設(shè)備,已累計(jì)節(jié)約資金100萬元。
抓大不放小把好原料關(guān)
做好煤炭采購和管理工作對化肥企業(yè)至關(guān)重要。為加大進(jìn)煤質(zhì)量監(jiān)管,并解決使用車間與煤炭科日常關(guān)于煤炭質(zhì)量的扯皮,辛化化肥公司改革了煤炭進(jìn)貨制度,由原來的經(jīng)理及煤炭科科長總負(fù)責(zé),改為主管生產(chǎn)的副經(jīng)理、煤炭科正副科長及供氣車間正副主任組成驗(yàn)煤小組總負(fù)責(zé),車車檢驗(yàn),共同驗(yàn)收簽字。
同時,在煤炭管理上,該公司認(rèn)真控制煤炭庫存數(shù)量,盡可能減少風(fēng)化,降低入爐煤成本。該公司還對白煤、煙煤、電、維修費(fèi)、油5個單項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化,并與職工交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金掛鉤,讓每名職工都成為節(jié)能減排的主力軍。